生間隙,會對產(chǎn)品的性能產(chǎn)生很大的影響,會導致產(chǎn)品性能不達標(報廢)。
為了排除我的疑慮,我向總經(jīng)理匯報了該情況且申請到從成品庫內(nèi)隨機抽3臺,發(fā)外檢測機構(gòu)做性能測試,總經(jīng)理批準了。隨后我到成品庫內(nèi)隨機抽了三臺發(fā)外測試了,測試時間需要1周,在1周內(nèi),我邊等測試結(jié)果邊向先前制作人員了解當時的制作工藝及其他情況,發(fā)現(xiàn)當時制作人員屬于隨性操作,質(zhì)量部門也未按要求檢驗,前道的不合格品全部流入后道總裝,在最終檢驗時以目前的檢驗手法及器具無法檢驗內(nèi)部配合情況,因此檢驗人員持默認內(nèi)部合格態(tài)度,判定合格入庫,完全處于失控狀態(tài),鑒于此情況,我更加擔心先前的疑慮,一切等測試結(jié)果出來了再定奪。果不其然,1周后測試結(jié)果出來了,性能指數(shù)連要求的一半都未達到,如果此批產(chǎn)品發(fā)往比利時裝機,帶來的后果不堪設想,不僅賠付此批產(chǎn)品的款額,而且還得賠償額外的附加款項,極有可能會丟失該客戶,先前的開發(fā)成本全成泡影。
此時,高層領(lǐng)導都已知曉此事,他們采取的首要措施就是尋找責任歸屬,先前的PM-Steven立刻走到了風口浪尖,迫于壓力,在2011年12月中旬辭職。2012年1月,為了把問題留在內(nèi)部解決,切不可把該情況讓比利時客戶知道,但是發(fā)貨近在眼前,所有的壓力全部在我身上,此批產(chǎn)品若全做報廢,重新制作的話時間上已不允許,高層意思是報廢金額太高,得想盡辦法把此批產(chǎn)品的大零部件挽救過來,只允許報廢產(chǎn)品上的較小零件,那就意味著全部返工,返工的難度比重新制作的難度要高很多,因此我向總經(jīng)理申請成立專案小組。
三、實施方案
2012年2月,我安排了專案小組人員的工作,大家分頭行動,因為公司目前的設備限制,無法加工此高精度的產(chǎn)品,我與Jenna在周邊尋找可以加工此產(chǎn)品的CNC供應商,在2月份的第二周找到了一家合適的(之前已經(jīng)試過兩家CNC供應商,試驗效果不理想),起先拿了一臺過來試驗了下,在試驗時與供應商探討加工工藝,加工完成后,檢測結(jié)果理想,隨后我再拿了10臺去試驗,不管從時間上還是進度上,結(jié)果都令我們滿意,只是加工價格報價太高,但因時間緊迫,權(quán)衡后接受了該價格,剩余的185臺全部加工完成,歷時2個月(返修活加工難度高,時間慢)加工費達到20W,對于此項目無疑又是雪上加霜。而且把產(chǎn)品上的較小零件全部報廢,重新制作了,兩個零件可以同時進行,因此在進度上不產(chǎn)生沖突。銷售人員跟客戶采取迂回拖延戰(zhàn)術(shù),為我們的返工工作爭取了大量時間,通過大家的共同努力,終于在5月中旬,把所有的返工產(chǎn)品全部返修完成。
在返工制作期間,為了保證此次不再出問題,我把按新工藝首先返工制作的3臺發(fā)外做性能測試,結(jié)果符合要求。為后續(xù)產(chǎn)品返工提供了保證,也驗證了重新開發(fā)的制作工藝。
四、項目收尾
2012年5月中旬,客戶為了見證上次驗貨時提出的問題是否已解決,因此決定再次來現(xiàn)場驗貨及見證解決方案,一切進行的很順利,該批產(chǎn)品正常出貨。我搜集了之前返工開發(fā)時的項目文件及記錄,與高層及部門負責人召開了項目總結(jié)會議。
項目宣布正式完成,把項目資料全部轉(zhuǎn)交各個部門負責人,指導后續(xù)的批量制作,因公司內(nèi)部的加工設備老化,高層批準了添置高精度的CNC(100w)用于加工該產(chǎn)品,降低制作成本。
此次項目的失敗教訓是慘痛的,最后清算時,約估直接損失金額達到了65W之多(不算先前及這次返工的待攤費用),也就是說此批產(chǎn)品屬于虧本銷售,唯一慶幸的是我們維系了客戶,也為以后該產(chǎn)品的正常制作指明了方向。
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